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基礎(chǔ)信息Product information
產(chǎn)品名稱:

西門子鏜銑床840DSL伺服控制器壞

廠商性質(zhì):經(jīng)銷商

所在地:上海市

更新時間:2024-06-13

產(chǎn)品簡介:

西門子鏜銑床840DSL伺服控制器壞,西門子功率模塊維修,西門子電機模塊維修,上海恒稅電氣有限公司,你的選擇沒有錯。公司自成立以來,長期銷售維修西門子變頻器及伺服驅(qū)動器的,觸摸屏,PLC,直流調(diào)速器等,積累了豐富的維修經(jīng)驗,對所維修的機器建立完善的維修檔案,所有我們維修的機器我們都有完善的參數(shù)備份,確保我們維修的機器上機即能使用。

產(chǎn)品特性Product characteristics
品牌Siemens/西門子產(chǎn)地進口
加工定制

西門子鏜銑床840DSL伺服控制器壞,西門子功率模塊維修,西門子電機模塊維修(當天修好有平臺檢測)


電機沒有連上或電機接觸器打開


2、沒有直流母線電壓(r70)


3、電機模塊損壞


當天修好解決西門子S120軸伺服模塊報F7410分析處理;伺服器維修中經(jīng)常會遇到變頻器通電后沒有反應(yīng)的情況。在正常的情況的變頻器即使在有故障的情況下通電后也會有相應(yīng)的故障提示,那么當變頻器出現(xiàn)了通電后沒有反應(yīng)的情況,這時候我們應(yīng)該怎么檢查維修呢?伺服器通電后沒有反應(yīng)的檢查方法


一、首先檢查一下電源開關(guān)通電方面是不是出現(xiàn)了問題,如果不確定可以進行一下的電源測試,如果是電源問題直接換一個電源開關(guān)接線即可!


二、如果電源測試正常的,我們再進行一下靜態(tài)測試。把萬用表調(diào)到電阻X10檔,紅表棒接到變頻器的P端,黑表棒分別依次接到R、S、T,這時候會有大約幾十歐的阻值且基本平衡。當將黑表棒接到P端,紅表棒依次接到R、S、T,這時候會有一個接近于無窮大的阻值。然后將紅表棒接到N端,重復(fù)上面的過程,如果結(jié)果一樣則靜態(tài)測試正常。


三、如果變頻器的靜態(tài)測試正常,我們再進行一下動態(tài)測試即上機測試。進行空載(不接電機)情況下啟動變頻器,并測試U、V、W三相輸出電壓值。如出現(xiàn)缺相、三相不平衡等情況,則模塊或驅(qū)動板等有故障在輸出電壓正常(無缺相、三相平衡)的情況下,帶載測試。測試時**是滿負載測試。以上操作完成了我們基本就可以確定變頻器通電后無反應(yīng)的具體原因了,這時候再專門的解決問題就可以了。建議各位朋友上面的步驟都應(yīng)該有的變頻器維修人員來處理,以免造成變頻器的損傷。


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西門子S120伺服驅(qū)動器/控制器常見故障:溫度故障、接地故障,功率部件故障,燒保險,跳閘,炸機,欠壓,過流,電源模塊無DC600V直流輸出,黃燈不亮,指示燈全不亮,紅燈亮,電路板燒毀,顯示報警準備未緒,伺服驅(qū)動故障,編碼器報警,DP通訊故障,故障207841代碼,不能正常工作,不穩(wěn)定, F07935故障,F(xiàn)01036,功率單元接地故障,230021,230005維修,功率部件故障等。


西門子鏜銑床840DSL伺服控制器壞,西門子功率模塊維修,西門子電機模塊維修(當天修好有平臺檢測)


伺服驅(qū)動器是用來控制伺服電機的一種控制器,其作用類似于變頻器作用于普通交流馬達,屬于伺服系統(tǒng)的一部分,主要應(yīng)用于高精度的定位系統(tǒng)。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服馬達進行控制,實現(xiàn)高精度的傳動系統(tǒng)定位,目前是傳動技術(shù)的產(chǎn)品。那么對伺服驅(qū)動器如何測試檢修,以下是一些方法:


1、示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出


故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。


處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。


2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快


故障原因:無刷電機的相位搞錯。


處理方法:檢測或查出正確的相位。


故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。


處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。


故障原因:偏差電位器位置不正確。


處理方法:重新設(shè)定。


3、電機失速


故障原因:速度反饋的極性搞錯。


處理方法:


a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)


b.如使用測速機,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。


c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。


d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。


故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。


處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。


4、LED燈是綠的,但是電機不動


故障原因:一個或多個方向的電機禁止動作。


處理方法:檢查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。


故障原因:命令信號不是對驅(qū)動器信號地的。


處理方法:將命令信號地和驅(qū)動器信號地相連。


5、上電后,驅(qū)動器的LED燈不亮


       故障原因:供電電壓太低,小于*小電壓值要求。



       處理方法:檢查并提高供電電壓。



6、當電機轉(zhuǎn)動時, LED燈閃爍


故障原因:HALL相位錯誤。



處理方法:檢查電機相位設(shè)定開關(guān)(60 /120 )是否正確。 多數(shù)無刷電機都是120 相差。



故障原因:HALL傳感器故障


處理方法:當電機轉(zhuǎn)動時檢測Hall A, Hall B, Hall C的電壓。電壓值應(yīng)該在5VDC和0之間。


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